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![]() 聯(lián)系人:上海自動(dòng)化儀表四廠 電 話: 021-6363 2619-104 傳 真:021-6363 2619-106 郵 箱:shyb1004@163.com |
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石油化工裝置中溫度檢測(cè)儀表及控制系統(tǒng)的故障診斷及處理發(fā)表時(shí)間:2022-04-07 11:37作者:自動(dòng)化儀表四廠 石油化工裝置中儀表及控制系統(tǒng)暴露出來(lái)的各種故障原因包括:儀表設(shè)備或控制系統(tǒng)自身因素;工藝設(shè)備故障或工藝操作失誤等。自動(dòng)化儀表四廠闡述了鎧裝熱電偶補(bǔ)償導(dǎo)線接線錯(cuò)誤、接觸不良、熱電偶套管內(nèi)積水、熱電偶沒(méi)有插到套管的底部、變送器零位不準(zhǔn)等對(duì)溫度測(cè)量的影響;探討了裂解爐爐前燃料氣壓力指示值偏高、同一管道截面上的熱電偶和雙金屬溫度計(jì)指示值不相等、高壓蒸汽經(jīng)減溫減壓后中壓蒸汽溫度控制達(dá)不到設(shè)定值導(dǎo)致裂解爐多組爐管出口溫度不一致的現(xiàn)象;分析了產(chǎn)生上述現(xiàn)象的原因,并給出了相應(yīng)的解決方案。筆者依據(jù)儀表設(shè)備和控制系統(tǒng)管理、維護(hù)保養(yǎng)的經(jīng)驗(yàn),以各種現(xiàn)場(chǎng)儀表設(shè)備和控制系統(tǒng)出現(xiàn)的故障為案例,運(yùn)用儀表工作原理、自動(dòng)控制原理、工藝過(guò)程知識(shí)等,分析了故障產(chǎn)生的原因、處理辦法以及預(yù)防措施。本文重點(diǎn)以鎧裝熱電偶補(bǔ)償導(dǎo)線接線錯(cuò)誤、熱電偶接觸不良、熱電偶套管內(nèi)積水、熱電偶沒(méi)有插到套管的底部、變送器零位不準(zhǔn)等對(duì)溫度測(cè)量的影響,探討溫度測(cè)量中常見(jiàn)的故障,并給出了相應(yīng)的解決方案。 1 鎧裝熱電偶補(bǔ)償導(dǎo)線對(duì)溫度測(cè)量的影響 1.1 故障現(xiàn)象 裂解爐F101烘爐期間,爐膛溫度TIK-101-17臨時(shí)由數(shù)字溫度計(jì)檢測(cè),該點(diǎn)溫度計(jì)顯示值為550℃,而現(xiàn)場(chǎng)熱電偶實(shí)際測(cè)得的該點(diǎn)溫度已達(dá)660℃,但其他各點(diǎn)溫度顯示均正常,從而影響了烘爐操作。 1.2 現(xiàn)象分析 因裂解爐烘爐需要,臨時(shí)將爐膛內(nèi)3處的溫度接入操作臺(tái)上的數(shù)字溫度計(jì),接線端子編號(hào)如圖1所示。對(duì)流段上部溫度TIK-101-17連接到操作臺(tái)Z20端子排的端子19和20;對(duì)流段中部溫度TIK-101-18連接到操作臺(tái)Z20端子排的端子21和22;預(yù)熱段溫度TIK-101-19連接到操作臺(tái)Z20端子排的端子23和24。 故障出現(xiàn)后,檢查發(fā)現(xiàn)數(shù)字溫度計(jì)與操作臺(tái)接線端子的連線中有2根導(dǎo)線接錯(cuò),原應(yīng)接到Z20端子19的線錯(cuò)接至端子23上,從而溫度計(jì)在顯示TIK-101-17溫度時(shí),實(shí)際收到的熱電偶電勢(shì)則來(lái)自TIK-101-17的負(fù)線端子20和TIK-101-19的正線端子23。由于鎧裝熱電偶(接地型)的熱點(diǎn)與套管接觸,而套管又與設(shè)備相通,即3支熱電偶的熱點(diǎn)本質(zhì)上是相互連通的。 1.3 處理方法 該故障在烘爐之前不易發(fā)現(xiàn),因?yàn)椋滁c(diǎn)溫度均與環(huán)境溫度相同,產(chǎn)生的熱電勢(shì)大小也一樣;只有當(dāng)3點(diǎn)溫度不相同時(shí),該故障才會(huì)暴露出來(lái)。因此,將錯(cuò)接的2根導(dǎo)線改正過(guò)來(lái),溫度即恢復(fù)正常。 2 補(bǔ)償導(dǎo)線極性接反對(duì)溫度指示的影響 2.1 故障現(xiàn)象 C402壓縮機(jī)的排氣溫度TIK-254-02E指示在0℃以下。 2.2 現(xiàn)象分析 經(jīng)檢查,現(xiàn)場(chǎng)熱電偶接線端子處2根補(bǔ)償導(dǎo)線正、負(fù)極性接反,導(dǎo)致溫度顯示儀表接收到負(fù)電勢(shì),從而造成二次儀表指示顯示負(fù)溫度。 2.3 處理方法 將2根溫度補(bǔ)償導(dǎo)線的正、負(fù)極性換回來(lái)后,溫度指示即恢復(fù)正常。 3 補(bǔ)償導(dǎo)線設(shè)置錯(cuò)誤對(duì)溫度指示的影響 3.1 故障現(xiàn)象 溫度顯示表TIC220的指示溫度數(shù)偏低,但現(xiàn)場(chǎng)熱電偶接線端子處測(cè)得的熱電勢(shì)與實(shí)際溫度相對(duì)應(yīng),說(shuō)明溫度顯示儀表無(wú)故障。 3.2 現(xiàn)象分析 進(jìn)一步檢查發(fā)現(xiàn),因熱電偶補(bǔ)償導(dǎo)線的正、負(fù)極性設(shè)置錯(cuò)誤,從而造成接線錯(cuò)誤。通過(guò)該案例,分析熱電偶正、負(fù)2根補(bǔ)償導(dǎo)線接錯(cuò)后,造成溫度測(cè)量誤差的原因。 3.2.1 補(bǔ)償導(dǎo)線接法正確時(shí)的回路電勢(shì)情況 為熱電偶補(bǔ)償導(dǎo)線接法正確時(shí)的回路電勢(shì)情況,T熱,T自,T室分別為熱電偶的熱點(diǎn)溫度、自由端溫度、室內(nèi)溫度顯示儀表接線端的溫度,并假定在夏天時(shí)T熱>T自>T室。 1)EAB為熱電偶AB的熱點(diǎn)和自由點(diǎn)之間的溫差熱電勢(shì);因?yàn)椋詿幔荆宰裕裕牛粒码妱?shì)值為正,電勢(shì)方向。 2)EA′B′為2根溫度補(bǔ)償導(dǎo)線A′B′在室內(nèi)接線端子上通過(guò)電阻連接的等效熱電偶的電勢(shì),是室外自由點(diǎn)與室內(nèi)等效熱點(diǎn)之間的溫差熱電勢(shì);因?yàn)椋宰裕荆允遥裕牛痢洌隆潆妱?shì)值為負(fù)。 3)設(shè)回路方向?yàn)槟鏁r(shí)針?lè)较颍瑹犭妱?shì)方向與 回路方向同向時(shí)為正電勢(shì),反向時(shí)為負(fù)電勢(shì)。因此,回路電勢(shì)EAB(正確接法)等于熱電偶產(chǎn)生的熱電勢(shì)EAB與補(bǔ)償導(dǎo)線等效熱電偶產(chǎn)生的熱電勢(shì)EA′B′之和,即:EAB(正確接法)=EAB+EA′B′(1)由于熱電偶補(bǔ)償導(dǎo)線的正、負(fù)極性設(shè)置錯(cuò)誤,實(shí)際上補(bǔ)償導(dǎo)線在室內(nèi)接線端子上是斷開(kāi)的,因此EAB(正確接法)即溫度顯示儀表的輸入電勢(shì)。 3.2.2 補(bǔ)償導(dǎo)線接法錯(cuò)誤時(shí)的回路電勢(shì)情況 為熱電偶補(bǔ)償導(dǎo)線接法錯(cuò)誤時(shí)的回路電勢(shì)情況,此時(shí)回路電勢(shì)EAB(錯(cuò)誤接法):EAB(錯(cuò)誤接法)=EAB-EA′B′(2) 將式(1)減去式(2),得:EAB(正確接法)-EAB(錯(cuò)誤接法)=2EA′B′(3)由于EAB(錯(cuò)誤接法)=EAB(正確接法)-2EA′B′,說(shuō)明補(bǔ)償導(dǎo)線錯(cuò)誤接法時(shí),二次儀表收到的電勢(shì)要比正確接法時(shí)低2倍的補(bǔ)償導(dǎo)線等效熱電偶產(chǎn)生的電勢(shì),因此儀表指示溫度要偏低2倍的室外與室內(nèi)溫度差。同樣道理,如果冬天室外溫度低于室內(nèi)溫度T自<T室,EA′B′為正,電勢(shì)方向相反。 4 溫度補(bǔ)償導(dǎo)線接線端子接觸不良對(duì)溫度指示的影響 4.1 故障現(xiàn)象 溫度打點(diǎn)記錄儀表的某點(diǎn)溫度TR-326-06指示偏低,而其他各點(diǎn)溫度指示正常,現(xiàn)場(chǎng)測(cè)得的熱電勢(shì)值與實(shí)際溫度相對(duì)應(yīng)。 4.2 現(xiàn)象分析 分析故障現(xiàn)象,發(fā)現(xiàn)溫度打點(diǎn)記錄儀表和熱電偶工作正常。進(jìn)一步檢查發(fā)現(xiàn),熱電偶接線端子處螺絲松動(dòng),接觸電阻增加,造成信號(hào)源內(nèi)阻增大,盡管記錄儀表的輸入阻抗很大,但也有一定限度。當(dāng)信號(hào)源內(nèi)阻很大時(shí),部分信號(hào)會(huì)被分壓掉,從而使記錄儀輸入端子上的信號(hào)減小,導(dǎo)致溫度指示值偏低。溫度打點(diǎn)記錄儀表和熱電偶接線。 4.3 處理方法 熱電偶接線端子處螺絲擰緊后,溫度指示值恢復(fù)正常。需注意:除了螺絲松動(dòng)會(huì)引起信號(hào)內(nèi)阻增大外,補(bǔ)償導(dǎo)線壓接端子松動(dòng)也會(huì)引起接觸不良,內(nèi)阻增大,也能造成溫度指示值偏低。 5 熱電偶套管內(nèi)積水對(duì)溫度測(cè)量的影響 5.1 故障現(xiàn)象 溫度指示調(diào)節(jié)器TIC746的指示溫度比現(xiàn)場(chǎng)同一位置上的雙金屬溫度計(jì)TG的指示值偏低50℃。 5.2 現(xiàn)象分析 在現(xiàn)場(chǎng)的熱電偶端子處測(cè)得的熱電勢(shì)確實(shí)偏低,故可以排除溫度指示調(diào)節(jié)器出故障的可能性。經(jīng)檢查發(fā)現(xiàn),熱電偶套管內(nèi)存有積水,由于介質(zhì)溫度較高,水受熱蒸發(fā),使熱電偶的熱點(diǎn)溫度降低,因此溫度指示值偏低。 5.3 處理方法 當(dāng)發(fā)現(xiàn)熱電偶套管內(nèi)有積水時(shí),首先應(yīng)拆去熱電偶,讓套管內(nèi)水分加速蒸發(fā)掉;熱電偶重新裝入時(shí),要注意將連接接頭擰緊,防止雨水再進(jìn)入。如果熱電偶拆除后不能及時(shí)安裝,應(yīng)用塑料布將套管頭包起來(lái),以防雨水和雜物進(jìn)入套管內(nèi)影響溫度測(cè)量。此外,應(yīng)注意熱電偶的補(bǔ)償導(dǎo)線應(yīng)該由下而上地進(jìn)入熱電偶接線盒內(nèi),以防雨水順著導(dǎo)線進(jìn)入接線盒內(nèi)。 在熱電偶套管進(jìn)水后,根據(jù)工藝介質(zhì)溫度不同,對(duì)溫度測(cè)量的影響也有所不同: 1)如果工藝介質(zhì)溫度大于100℃,則套管內(nèi)的水分會(huì)沸騰蒸發(fā),由于水的散熱作用,使套管內(nèi)壁溫度低于外壁溫度,會(huì)造成溫度指示值偏低。 2)如果工藝介質(zhì)溫度小于100℃時(shí),套管內(nèi)水不會(huì)沸騰蒸發(fā),散熱作用不大,對(duì)溫度測(cè)量影響也不大,只是增加了它的熱慣性。 3)當(dāng)工藝介質(zhì)溫度小于0℃時(shí),套管內(nèi)的水結(jié)冰,對(duì)溫度測(cè)量也不會(huì)有影響。但必須注意,由于冷系統(tǒng)的介質(zhì)溫度低于0℃,空氣中的水分可能在套管內(nèi)結(jié)露并形成冰塊,雖然對(duì)溫度測(cè)量影響不大,但在維修過(guò)程中,不要把熱電偶隨便拔出來(lái),因?yàn)樘坠軆?nèi)結(jié)有冰塊,一旦熱電偶拔出后,要再重新裝入到原來(lái)位置將比較困難;接地型熱電偶安裝時(shí),必須將熱電偶頂部與套管內(nèi)底部壓緊,如插在冰塊表面,就會(huì)造成溫度測(cè)量不準(zhǔn)。 6 熱電偶沒(méi)有插到套管的底部對(duì)溫度測(cè)量的影響 6.1 故障現(xiàn)象 裂解爐管出口溫度TIC-102-02指示偏低,改變?nèi)剂狭繒r(shí),溫度變化滯鈍,同時(shí)變化也不明顯。 6.2 現(xiàn)象分析 經(jīng)過(guò)檢查發(fā)現(xiàn)熱電偶沒(méi)有插入到套管的底部,造成熱電偶頂端與套管底部之間有一段空隙。由于空氣的熱阻大,傳熱性能差,加上熱電偶本身具有傳熱、散熱作用,因此造成熱電偶頂端(熱點(diǎn))溫度總要比套管底部的溫度(介質(zhì)溫度)低些,造成了溫度指示值偏低。如果改變?nèi)剂狭浚呀鈿鈱?shí)際溫度發(fā)生改變,但由于套管內(nèi)空氣的熱惰性大,因此溫度變化顯得滯鈍。 6.3 處理方法 把熱電偶插入套管與套管底部可靠壓緊,溫度指示即恢復(fù)正常。需要引起注意的事項(xiàng)包括:熱電偶安裝時(shí)必須注意插入深度,讓熱電偶的頂端與套管底部可靠壓緊接觸;在擰緊螺紋時(shí)感到略有阻力,有使熱電偶略微彎曲的感覺(jué)。套管內(nèi)不能有雜物進(jìn)入,否則熱電偶頂端無(wú)法與套管底部直接接觸,同時(shí)由于雜物的傳熱性能差,也會(huì)造成溫度測(cè)量誤差。 7 變送器零位不準(zhǔn)對(duì)出口溫度控制的影響 7.1 故障現(xiàn)象 裂解爐F106的2組爐管出口溫度均處于自控的情況下,發(fā)現(xiàn)2組爐管出口溫度指示值相等,但第2組燃料氣控制閥的開(kāi)度要比第1組燃料氣控制閥的開(kāi)度大一些。非常初懷疑熱電偶有問(wèn)題,但調(diào)換新的熱電偶后,情況仍未改善。 7.2 現(xiàn)場(chǎng)分析 經(jīng)檢查發(fā)現(xiàn)第2組爐管的原料乙烷氣進(jìn)料流量變送器的零位偏低,由于進(jìn)料流量是定流量控制,且流量表顯示2組流量的指示值相等,都控制在相同的設(shè)定值上,而實(shí)際上第2組爐管內(nèi)的物料流量要比第1組的大,此時(shí)反映在第2組進(jìn)料流量控制閥的開(kāi)度相應(yīng)也大些。由于流量調(diào)節(jié)器的輸出指示與流量控制閥實(shí)際開(kāi)度指示之間有較大誤差,因此從閥門(mén)開(kāi)度上較難發(fā)現(xiàn)它們的差別。此外,如果稀釋蒸汽流量變送器的零位出現(xiàn)偏差,也會(huì)影響爐管出口溫度的控制。 7.3 處理方法 校正第2組原料進(jìn)料流量變送器的零位后,發(fā)現(xiàn)流量指示值升高。經(jīng)校正后,溫度控制恢復(fù)正常。 8 熱電偶位置插錯(cuò)對(duì)操作的影響 8.1 故障現(xiàn)象 操作人員發(fā)現(xiàn)裂解爐F101的第3組爐管出口溫度比其他幾組的爐管出口溫度偏低60℃,操作人員稍增大對(duì)應(yīng)第3組燃料氣控制閥的開(kāi)度,但溫度變化不明顯、調(diào)節(jié)不靈敏。 8.2 現(xiàn)象分析 在裂解爐機(jī)械清焦或裂解爐爐管出口溫度熱電偶需要標(biāo)定時(shí),都要把4組爐管出口熱電偶連同補(bǔ)償導(dǎo)線一同拆下來(lái)。由于熱電偶安裝位置比較接近,在重新安裝時(shí)很容易將相鄰2組熱電偶插錯(cuò),或接線位號(hào)搞錯(cuò)。平時(shí)在裂解爐升溫操作中,操作員通過(guò)遙控燃料氣控制閥開(kāi)度,使4組爐管出口溫度達(dá)到預(yù)定控制值。由于相鄰2組裂解爐管之間的溫度關(guān)聯(lián)影響較大,當(dāng)改變其中1組燃料氣控制閥開(kāi)度時(shí),對(duì)相鄰爐管的溫度有影響。因此相鄰2組爐管出口溫度熱電偶調(diào)錯(cuò)后,如溫度偏差較小,一般不容易被發(fā)現(xiàn)。但當(dāng)某組爐管出口溫度顯著偏低,而增加對(duì)應(yīng)燃料氣控制閥的開(kāi)度對(duì)該組溫度的提升無(wú)效時(shí),才開(kāi)始懷疑熱電偶位置是否調(diào)錯(cuò)。 8.3 處理方法 在操作過(guò)程中發(fā)現(xiàn),當(dāng)較大幅度改變某組燃料氣的控制閥開(kāi)度時(shí),對(duì)應(yīng)爐管出口溫度變化不明顯,而某個(gè)相鄰爐管的出口溫度卻有明顯變化,則可以判明這2支熱電偶的位置可能調(diào)錯(cuò),應(yīng)及時(shí)進(jìn)行調(diào)換。 9 熱電偶熱電勢(shì)出現(xiàn)不相等時(shí)的處理 9.1 故障現(xiàn)象 裂解爐管出口溫度熱電偶是三偶,它由3對(duì)偶絲組成,分別用于計(jì)算機(jī)溫度運(yùn)算、溫度指示調(diào)節(jié)器控制、溫度打點(diǎn)記錄儀,但發(fā)現(xiàn)這3組溫度顯示值不一致。 9.2 現(xiàn)象分析 熱電偶使用時(shí)間較長(zhǎng),它的3對(duì)熱電勢(shì)中會(huì)有1對(duì)或2對(duì)熱電勢(shì)出現(xiàn)偏低或偏高現(xiàn)象,這屬于正常現(xiàn)象,因此該類熱電偶一般4個(gè)月更換1次。 9.3 處理方法 當(dāng)計(jì)算機(jī)、溫度指示調(diào)節(jié)器和打點(diǎn)記錄儀上的溫度指示發(fā)生偏差時(shí),應(yīng)在現(xiàn)場(chǎng)熱電偶端子處直接測(cè)取3對(duì)熱電勢(shì)值加以確認(rèn)。如3對(duì)電勢(shì)中有2對(duì)熱電勢(shì)值相等并且數(shù)值正常,而另1對(duì)電勢(shì)值偏低或偏高,則說(shuō)明電勢(shì)異常的那對(duì)熱電偶老化,可以不用,可將三偶改作雙偶使用。在補(bǔ)償導(dǎo)線并接時(shí),應(yīng)將連接到溫度指示調(diào)節(jié)器的補(bǔ)償導(dǎo)線單獨(dú)使用1對(duì)熱電偶,不能與記錄儀或機(jī)算機(jī)的熱電偶并接,因?yàn)橛涗泝x或計(jì)算機(jī)在信號(hào)掃描切換時(shí)會(huì)產(chǎn)生跳動(dòng),對(duì)溫度指示調(diào)節(jié)器的控制會(huì)產(chǎn)生影響。用三偶熱電偶測(cè)量裂解爐管出口溫度的接線。 10 導(dǎo)致裂解爐爐前燃料氣壓力指示值偏高的因素 10.1 故障現(xiàn)象 1臺(tái)裂解爐有4組燃料氣控制閥,對(duì)應(yīng)4組裂解爐管出口溫度控制。現(xiàn)在4組裂解爐管出口溫度指示值基本相等,但其中有1組爐管的爐前燃料氣壓力指示比其他3組爐前燃料氣壓力指示明顯高出很多,該組燃料氣控制閥的開(kāi)度也偏大。工藝操作人員懷疑該現(xiàn)象是該組爐管出口溫度熱電偶的熱電勢(shì)值偏低引起。因?yàn)闊犭妱?shì)值偏低,溫度指示值也會(huì)偏低,致使該組溫度調(diào)節(jié)系統(tǒng)控制增大燃料氣控制閥的開(kāi)度,從而使溫度達(dá)到設(shè)定值。由于燃料氣流量增大,造成爐前燃料氣壓力增高。 10.2 現(xiàn)象分析 如果某組裂解爐管出口熱電偶的熱電勢(shì)值偏低,將會(huì)造成上述現(xiàn)象發(fā)生。但是除此之外,還有3種情況會(huì)造成爐前燃料氣壓力指示偏高現(xiàn)象: 1)1組燃料氣燃燒系統(tǒng)有多個(gè)燃燒火嘴,如果某幾處燃燒火嘴頭部結(jié)焦堵塞,或火嘴閥門(mén)沒(méi)有全開(kāi),則給燃料氣的流通帶來(lái)阻力,使燃料氣流量減小。由于溫度是自動(dòng)調(diào)節(jié)的,因此控制閥的開(kāi)度將增大,提高供氣壓力來(lái)維持溫度不變,即使燃料氣流量保持不變,裂解爐壓力測(cè)量。 2)如果某組裂解爐管內(nèi)實(shí)際通過(guò)的原料油流量或稀釋蒸汽流量偏大,則它帶走的熱量也會(huì)增多,為維持控制溫度不變,需增大燃料氣控制閥的開(kāi)度,這也會(huì)引起爐前燃料氣壓力增高。 3)某組裂解爐管內(nèi)結(jié)焦嚴(yán)重,管壁傳熱效率差,造成爐管出口溫度指示偏低,由于溫度定值控制,這也會(huì)增大燃料氣量以維持控制設(shè)定溫度,這也造成燃料氣壓力增高。 11 同一管道截面上的熱電偶和雙金屬溫度計(jì)指示值不相等的原因分析 11.1 故障現(xiàn)象 熱電偶和雙金屬溫度計(jì)均在裂解氣急冷管道上的同一截面上,但兩者的溫度指示值相差很大。 11.2 現(xiàn)象分析 高溫裂解氣沿裂解氣管道自上而下經(jīng)過(guò)急冷油噴嘴口,用急汽油噴淋冷卻。由于這根裂解氣管道直徑很大,急冷油噴淋不均勻,因此管道內(nèi)同一截面上各點(diǎn)溫度分布不盡相同。雖然熱電偶和雙金屬溫度計(jì)安裝在同一管道截面上,但插入方向不同,又距離急冷油噴嘴較近,所以出現(xiàn)溫度指示不相等現(xiàn)象是正常的。裂解爐熱電偶和雙金屬溫度計(jì)。 12 計(jì)算機(jī)顯示溫度與現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際溫度相差較大的原因分析 12.1 故障現(xiàn)象 現(xiàn)場(chǎng)熱電偶拆下校驗(yàn)后重新安裝,發(fā)現(xiàn)現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際溫度很高,而計(jì)算機(jī)卻只能顯示儀表室內(nèi)的環(huán)境溫度。 12.2 現(xiàn)象分析 在現(xiàn)場(chǎng)熱電偶拆下校驗(yàn)期間,如沒(méi)有把2根補(bǔ)償導(dǎo)線短路,而是處于開(kāi)路狀態(tài),這將引起計(jì)算機(jī)溫度報(bào)警。因此,在儀表盤(pán)內(nèi)應(yīng)先將相對(duì)應(yīng)的熱電偶補(bǔ)償導(dǎo)線接線端子短路,但熱電偶復(fù)位后,如果忘記把儀表盤(pán)內(nèi)接線端子處的短路線拆掉,將導(dǎo)致計(jì)算機(jī)顯示短路處的環(huán)境溫度。 12.3 處理方法 拆除儀表盤(pán)內(nèi)接線端子處的短路線,計(jì)算機(jī)對(duì)該點(diǎn)溫度的指示即恢復(fù)正常。需要注意的是,在低溫條件下,熱電偶補(bǔ)償導(dǎo)線的熱電性能與熱偶絲基本相似,如將2根補(bǔ)償導(dǎo)線的一端焊接在一起,也可算1根熱電偶。所以,無(wú)論將補(bǔ)償導(dǎo)線在何處短路,溫度顯示儀表都將指示短路處的環(huán)境溫度。 13 高壓蒸汽經(jīng)減溫減壓后中壓蒸汽溫度控制達(dá)不到設(shè)定值的原因分析 13.1 故障現(xiàn)象 某裝置中壓蒸汽用量不夠時(shí),就將高壓蒸汽減溫、減壓產(chǎn)生中壓蒸汽送入中壓蒸汽管網(wǎng)中。中壓蒸汽溫度調(diào)節(jié)器TIC-333設(shè)定溫度為280℃,但實(shí)際指示溫度僅208℃,加冷卻水的降溫控制閥TIC-333V已全部關(guān)死,溫度還是升不起來(lái)。該裝置高壓蒸汽轉(zhuǎn)中壓蒸汽。 13.2 現(xiàn)象分析 經(jīng)檢查熱電偶無(wú)故障,但發(fā)現(xiàn)此時(shí)減壓控制閥PIC-731V的閥門(mén)開(kāi)度只有25%,而中壓蒸汽管道較粗,因此超高壓蒸汽通過(guò)控制閥時(shí)節(jié)流膨脹作用過(guò)強(qiáng),造成節(jié)流后溫度下降太多。同時(shí),中壓蒸汽管網(wǎng)壓力只調(diào)節(jié)到1.26MPa,減壓后的中壓蒸汽與中壓蒸汽管網(wǎng)壓力較接近,使蒸汽送出量較小也是溫度偏低的一個(gè)原因。 13.3 處理方法 將減壓蒸汽壓力調(diào)節(jié)器PIC-731C的壓力設(shè)定值提到1.3MPa,增大了與中壓蒸汽管網(wǎng)壓力的壓差,使蒸汽送出量增多,控制閥門(mén)的開(kāi)度上升到50%,溫度隨之達(dá)到了設(shè)定值。 結(jié)束語(yǔ) 石油化工裝置中儀表及控制系統(tǒng)暴露出來(lái)的各種故障與儀表設(shè)備或控制系統(tǒng)自身因素、工藝設(shè)備故障或工藝操作失誤等有關(guān)。通過(guò)實(shí)際案例,自動(dòng)化儀表四廠探討了鎧裝熱電偶補(bǔ)償導(dǎo)線接線錯(cuò)誤、接觸不良、熱電偶套管內(nèi)積水、熱電偶沒(méi)有插到套管的底部、變送器零位不準(zhǔn)等對(duì)溫度測(cè)量的影響,并給出了相應(yīng)的解決方案。 |