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介紹蒸汽計量優(yōu)化方案研究與應(yīng)用效果發(fā)表時間:2022-07-15 14:37作者:上海自動化儀表四廠 上海自動化儀表四廠針對中國石油蘭州石化分公司煉化生產(chǎn)蒸汽系統(tǒng)計量檢測率偏低、計量損失率偏高等方面存在的瓶頸和難點,就如何提高蒸汽計量檢測率和準確性的優(yōu)化方案進行了研究,提出了適用于蒸汽計量實際狀況的雙量程差壓式蒸汽計量解決方案、多參量雙向流蒸汽計量檢測方法、一體化引壓實時溫壓補償集成化方案等蒸汽計量優(yōu)化方案,并對蒸汽計量優(yōu)化方案的實際應(yīng)用效果進行了介紹。 中國石油蘭州石化分公司煉化生產(chǎn)裝置每年蒸汽消耗量超過千萬噸,蒸汽的準確無損計量對于節(jié)能降耗、提高經(jīng)濟效益有重要意義,同時也是能源管控精細化管理的重要保障。目前在蒸汽計量檢測率偏低、計量損失率偏高方面存在的主要技術(shù)瓶頸和難點問題,一是如何實現(xiàn)普遍存在的大管徑、寬量程、小流量以及大范圍波動蒸汽流量的準確測量難題; 二是如何實現(xiàn)同一管道中雙向流蒸汽的實時準確測量難題; 三是如何對近年來工業(yè)流量測量領(lǐng)域的新技術(shù)自主性研究和創(chuàng)新性應(yīng)用,避免生產(chǎn)現(xiàn)場蒸汽計量手段單一、測量精度偏低、技術(shù)水平減趨落后且與能源管控工作要求不適應(yīng)的問題。 針對以上瓶頸問題,本文在對外購、自產(chǎn)、消耗、外供蒸汽計量方法、手段及技術(shù)水平進行總體調(diào)研的基礎(chǔ)上,針對公司蒸汽管網(wǎng)龐大、供汽系統(tǒng)復(fù)雜、用汽計量形式多樣的實際狀況,綜合分析評價現(xiàn)有蒸汽計量設(shè)施的實際應(yīng)用情況,以實現(xiàn)煉化生產(chǎn)現(xiàn)場蒸汽準確無損計量、提高蒸汽計量檢測率、降低蒸汽系統(tǒng)損耗為根本目的,研究提高蒸汽計量檢測率和準確性的優(yōu)化計量方案,以期通過蒸汽計量方式方法優(yōu)化,創(chuàng)新應(yīng)用蒸汽流量測量新技術(shù),進一步提高蒸汽計量精度,解決目前存在的蒸汽計量檢測率低系統(tǒng)損失偏高的問題。 1 蒸汽計量優(yōu)化方案研究思路 1. 1 雙量程差壓式蒸汽流量計量解決方案 公司煉油區(qū)蒸汽管線縱橫交錯遍布全廠,由于季節(jié)性、間歇性用汽等原因,管網(wǎng)蒸汽負荷波動較大,經(jīng)常發(fā)生計量數(shù)據(jù)不穩(wěn)定、不準確、不合理的情況,給系統(tǒng)平衡、計量核算造成困惑。如何實現(xiàn)公司蒸汽管網(wǎng)中普遍存在的大管徑、寬量程、小流量蒸汽以及大范圍波動蒸汽流量的準確測量,一直是一個較難解決的蒸汽測量難題。本文在研究分析寬量程蒸汽測量不準確的主要原因的基礎(chǔ)上,提出了一種實現(xiàn)寬量程蒸汽流量準確測量的計量解決方案,即雙量程差壓式蒸汽流量計量技術(shù)方案。雙量程差壓式蒸汽流量計量系統(tǒng),即一個節(jié)流裝置配備兩臺差壓變送器,其中一臺為大量程差壓變送器,差壓測量量程上限較高,另一臺為小量程差壓變送器,差壓測量量程上限較小 ( 一般只有 10 kPa 或更小) ,從而使低量程段差壓測量精確度得到提高,兩路信號同時送入流量演算器進行計算、判斷和自動切換,同時進行流量參數(shù)補償和溫壓補償,得到補償后的蒸汽流量值。 雙量程差壓式蒸汽流量計量解決方案在煉油區(qū)動 力 鍋 爐 裝 置 減 溫 減 壓 外 排 1. 0 MPa 蒸 汽DN350 母管上進行了實踐。該蒸汽計量點工藝流量量程范圍很寬,存在 6 ~ 100 t / h 流量波動,如果只采用一臺 1 ~ 100 kPa 量程的差壓變送器,其只能保證工藝流瞬時流量≥20 t / h 時,流量計的準確度在 1. 0% 以內(nèi),工藝瞬時流量越接近下限,流量計誤差越大,6 t / h 時流量計的不確定度可高達8. 347 6% ( 在實時逐點運算補償?shù)那闆r下) ,遠遠超出了計量儀表允許的不確定度。為此,考慮增加一 臺 L 膜 盒 的 差 壓 變 送 器,測 量 量 程 0. 5 ~ 10 kPa,通過引入一臺低量程差壓變送器,可大幅度提高量程低段的差壓測量精度,進而提高量程低段的流量測量精度。 該計量解決方案實施后,從 2017 年 11 月冬季至 2018 年 7 月夏季期間,動力鍋爐裝置減溫減壓外排低壓蒸汽瞬時流量數(shù)據(jù)。 分析表 2 數(shù)據(jù): 從月平均瞬時流量看,冬季蒸汽流量在 49 ~ 69 t /h 之間波動,夏季蒸汽流量在 16 ~ 28 t /h 之間波動;從日平均瞬時流量看,冬夏不同時間段用戶熱負荷波動不同,蒸汽流量變化范圍較寬,即使在蒸汽管網(wǎng)冬、夏熱負荷波動極大的情況下,也能準確檢測到低于 6 t /h 的蒸汽流量。雙量程差壓式蒸汽流量計量解決方案,使整個系統(tǒng)的測量量程比達到20∶1,且保證全量程測量不確定度優(yōu)于 1. 0% ,克服了低差壓信號(有時無法測得差壓信號) 所引起的誤差,這樣就解決了大量程情況下小流量測量不準確的問題,保證其全量程的計量準確度在 ± 1. 0% 以內(nèi),實現(xiàn)寬量程、高精度測量,解決了由于季節(jié)性、間歇性用汽等原因管網(wǎng)蒸汽負荷波動大情況下的準確測量難題,實現(xiàn)了 “大管徑、寬量程、小流量”蒸汽的準確測量。 該計量解決方案實施前后三年煉油區(qū)低壓蒸汽系統(tǒng)計量平衡差率情況。 數(shù)據(jù)表明,雙量程差壓式蒸汽流量計量解決方案的實施,使公司低壓蒸汽管網(wǎng)平衡差率得到有效下降。 1. 2 多參量雙向流蒸汽計量檢測方法 公司催化裂化、延遲焦化、連續(xù)重整等裝置蒸汽母管與系統(tǒng)管網(wǎng)之間呈互供狀態(tài),蒸汽單管雙向互供,客觀上造成了計量和能耗核算的困難。常規(guī)解決辦法是在同一條管線上安裝正、反兩套標準孔板進行測量,但往往直管段難于保證,壓力損失也 本文研究提出的蒸汽計量優(yōu)化方案推廣應(yīng)用,使公司蒸汽計量精度明顯提高,蒸汽計量檢測率得到進一步提升,蒸汽計量損失率明顯降低,在應(yīng)用實踐中產(chǎn)生了良好的應(yīng)用效果,也得到了用戶好評。 ( 1) 蒸汽計量難題有效解決。一是創(chuàng)新應(yīng)用雙量程差壓式蒸汽流量計量技術(shù)方案,成功實現(xiàn)了蒸汽流量大范圍波動情況下的準確計量問題,解決了煉油動力鍋爐外排低壓蒸汽南線、北線兩條總線,存在的大管徑、寬量程、小流量以及大范圍波動情況下的準確測量問題,使蒸汽計量數(shù)據(jù)檢測率得到有效改善。二是創(chuàng)新應(yīng)用多參量雙向流蒸汽計量檢測方法,成功實現(xiàn)了特殊情況下雙向流蒸汽實時準確計量問題,經(jīng)濟合理、以非常低成本解決了公司 120 萬噸/年重催裝置、80 萬噸/年連續(xù)重整裝置、120 萬噸/年延遲焦化裝置等 5條蒸汽線存在的困擾生產(chǎn)優(yōu)化調(diào)整和計量檢測的“雙向流蒸汽的實時準確測量問題”。 ( 2) 蒸汽計量精度明顯提高。蒸汽計量優(yōu)化方案實施后,公司近年來更新改造或新配備的蒸汽計量設(shè)備,yongjiu壓力損失比傳統(tǒng)差壓式流量計降低了 1 /3,單臺計量設(shè)備的計量精度提高了0. 5% ,由流量、溫度、壓力、差壓所組成的整個蒸汽計量系統(tǒng),其合成測量不確定度提高了 2% ,計量系統(tǒng)誤差達到并超過石油石化行業(yè)蒸汽貿(mào)易交接計量精度標準。 ( 3) 蒸汽損失率明顯降低。蒸汽計量優(yōu)化方案實施前,煉油區(qū)1. 0 MPa 和3. 5 MPa 蒸汽管網(wǎng)系統(tǒng)損失年均 15% 左右,每月較大的蒸汽損失分攤量影響裝置能耗達標,也對煉油綜合能耗指標影響較大,不利于能源精細化管控; 化工區(qū) 4. 0 MPa蒸汽管網(wǎng)系統(tǒng)損失每月高達 20% 左右,公司生產(chǎn)、計量管理部門和相關(guān)單位對該蒸汽管網(wǎng)多次組織排查問題并整改,均無法徹底解決,給乙烯廠各生產(chǎn)裝置、石化廠 40 萬噸/年芳烴抽提裝置的蒸汽總量控制和能耗核算造成一定影響,月底能源計量結(jié)算時對損失量分配爭議較大,不利于全要素成本管控。蒸汽計量優(yōu)化方案實施后,根據(jù)實際情況綜合運用多種計量優(yōu)化手段,在部分計量點創(chuàng)新采用雙差變寬量程計量方案,部分計量點創(chuàng)新應(yīng)用多參量雙向流計量檢測方法,部分計量點創(chuàng)新運用一體化引壓集成安裝方案的平衡流量計 ( BFM) 新技術(shù),并在所有具備更新改造時機的蒸汽計量點,優(yōu)先考慮綜合運用一體化引壓、多參量測量組態(tài)、智能化運算模塊、在線實時溫壓補償、HART 通訊協(xié)議、集成化安裝等新技術(shù),極大提高了蒸汽測量精度,減少了蒸汽管網(wǎng)損失,使煉油區(qū)蒸汽系統(tǒng)損失率降低了 4% ,化工區(qū)次高壓蒸汽系統(tǒng)損失率降低了 10% 。 3 結(jié)論 以雙量程差壓式蒸汽流量計量解決方案、多參量雙向流蒸汽計量檢測方法、一體化引壓實時溫壓補償集成化方案為主要技術(shù)思路,研究提出的提高蒸汽計量檢測率和準確性的計量優(yōu)化方案,在公司蒸汽計量方案確定、儀表選型設(shè)計、安裝調(diào)試投用中進行了成功實踐和推廣應(yīng)用。有效解決了在蒸汽準確計量方面存在的一些問題,極大地提高了生產(chǎn)現(xiàn)場蒸汽計量檢測率,有力地指揮了能源管控。同時蒸汽計量方案的優(yōu)化,也極大地提升了計量保障能力,保證蒸汽貿(mào)易結(jié)算的公平公正,維護蒸汽供需雙方合法權(quán)益; 提高蒸汽計量整體技術(shù)水平,進一步提高了蒸汽計量準確性,降低了蒸汽系統(tǒng)損失,對降低生產(chǎn)裝置蒸汽單耗、提高經(jīng)濟效益起到了明顯效果,節(jié)能減排挖潛增效明顯。本文提出的蒸汽計量優(yōu)化方案,今后在各類工程項目、新建裝置及改擴建裝置、節(jié)能改造項目的蒸汽計量方案確定、計量儀表選型、儀表安裝調(diào)試投用中,可以進一步推廣和應(yīng)用,上海自動化儀表四廠并對工業(yè)空氣、氮氣等其它氣體介質(zhì)的計量方式方法的改進和優(yōu)化也具有一定的借鑒意義。 |