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富余液氯調(diào)節(jié)制堿廢液PH值裝置設(shè)計(jì)發(fā)表時(shí)間:2022-07-01 09:53作者:自動(dòng)化儀表四廠 自動(dòng)化儀表四廠通過設(shè)計(jì)和應(yīng)用氯堿公司富余液氯制成濃鹽酸對(duì)廢液pH值進(jìn)行調(diào)控工藝,有效解決了氨堿法制堿工藝外排廢液pH值不達(dá)標(biāo)的環(huán)保問題,并為關(guān)聯(lián)企業(yè)效益增長創(chuàng)造了有利條件。簡(jiǎn)要介紹了該工藝的流程及主要非標(biāo)設(shè)備關(guān)鍵參數(shù)的設(shè)計(jì)依據(jù)與核算過程,為同行業(yè)此類項(xiàng)目提供參考。 1背景 我廠采用氨堿法工藝生產(chǎn)純堿,該工藝具有產(chǎn)品純度好、生產(chǎn)成本低、勞動(dòng)效率高等優(yōu)點(diǎn),但該方法存在排放大量廢渣液的缺點(diǎn),每生產(chǎn)1t純堿將排放約10m3的廢液,廢液組成如表1。目前,我廠產(chǎn)生的蒸氨廢液首先采取筑壩堆積存放,經(jīng)自然澄清后流入廢清液儲(chǔ)存池,用于生產(chǎn)氯化鈣,其含有的固體廢渣筑壩存放。廢液pH值約11.5左右,超過海水水質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)GB3097-1997中第四類的pH在6.8~8.8的范圍,同時(shí)也超過附近地下鹵水pH值在7.5左右的范圍。 廢液中含有約10%~15%的廢渣(濕基),渣內(nèi)含有大量的堿性物質(zhì)和能與酸反應(yīng)的其他固體物質(zhì),如:碳酸鈣、氫氧化鎂、氧化鈣、氧化鐵、化鋁等堿性物質(zhì),而我公司內(nèi)的氯堿樹脂公司又有大量的液氯難以消化,制成濃鹽酸后用其調(diào)節(jié)廢渣液pH值,即可使廢液和澄清后的廢清液pH值達(dá)標(biāo),又可消化掉氯堿樹脂公司的液氯,同時(shí)可提高廢清液的氯化鈣濃度,縮短復(fù)曬周期,還可以延長渣場(chǎng)使用壽命,產(chǎn)生較大經(jīng)濟(jì)和環(huán)保效益。 2、技術(shù)方案 2.1工藝流程 自原廢液管線接數(shù)條支路,送入靜態(tài)混合反應(yīng)器。氯堿樹脂公司液氯與氫氣燃燒生成氯化氫氣體,經(jīng)軟水吸收后制成31%的鹽酸,鹽酸分多點(diǎn)進(jìn)入靜態(tài)混合反應(yīng)器,在反應(yīng)器內(nèi)與廢液按比例混合反應(yīng),時(shí)間約5min,pH值達(dá)到7~9時(shí),經(jīng)隔離池自流入緩沖池,由廢渣液加壓泵送至渣場(chǎng)。靜態(tài)混合反應(yīng)器和緩沖池上部排出的反應(yīng)氣,經(jīng)引風(fēng)機(jī)抽送到洗滌塔,用淡水噴淋洗滌達(dá)標(biāo)后排空。洗滌塔洗水經(jīng)換熱器降溫后,繼續(xù)由循環(huán)洗滌泵送入洗滌塔循環(huán)使用。自緩沖池取廢液用泵加壓后分成兩路,一路給備用廢液加壓泵入口管線作反沖水,另一路用于靜態(tài)混合反應(yīng)器折流板底部的排砂口沖堵。 事故狀態(tài)的廢渣液自緩沖池上部溢流,經(jīng)管道送到應(yīng)急事故池,應(yīng)急池內(nèi)存放的應(yīng)急廢液用泵打回緩沖池,再送入新渣場(chǎng)。 2.2反應(yīng)裝置 因用濃鹽酸調(diào)節(jié)廢液pH值在行業(yè)內(nèi)沒有先例,同時(shí)各純堿廠廢液量、流速和成份等不盡相同,沒有成熟的經(jīng)驗(yàn)可以借鑒,且關(guān)鍵處理設(shè)備是靜態(tài)混合反應(yīng)器,屬于非標(biāo)設(shè)備,處理量大,同時(shí)介質(zhì)腐蝕、廢渣液內(nèi)含有大量砂子易淤積,因而需要根據(jù)介質(zhì)的特點(diǎn),解決反應(yīng)器選用的材質(zhì)、反應(yīng)時(shí)間、停留時(shí)間、防止砂子淤積、反應(yīng)放出的氣體處理等問題。反應(yīng)裝置分三部分:靜態(tài)混合反應(yīng)器、隔離池和 緩沖池。 2.2.1靜態(tài)混合反應(yīng)器 根據(jù)廢液泵汽蝕余量,反應(yīng)器液位至少需保持2m。反應(yīng)時(shí)間取5min,廢液流量按照3300m3/h計(jì)算,反應(yīng)器底板取16m×9m。 該設(shè)備的關(guān)鍵因素有2個(gè),一是防止砂子淤積;二是反應(yīng)器液位保持2m。 1)非常好個(gè)因素 關(guān)鍵是確定砂子不淤積的臨界流速,從而確定排砂口流速,進(jìn)而確定反應(yīng)器坡度大小,該項(xiàng)無經(jīng)驗(yàn)借鑒,在此選取3.83m/s流速作為砂子不沉積的設(shè)計(jì)流速(此時(shí)坡度為150/1000,即傾角8.53°),同時(shí)選取廢液的20%左右通過排砂口流走(為確保停留時(shí)間,排砂口流通量越小越好,但選取過低,排砂口尺寸過小、排砂口數(shù)量少、間隔遠(yuǎn),將不利于砂子排走),從而確定排砂口的流通面積。同時(shí)剩余的流量通過溢流口流走,流速、排砂口數(shù)量驗(yàn)算分析過程如下:理論上計(jì)算:折流板底部出砂口兩個(gè),每個(gè)長寬180mm×150mm時(shí):出砂口流通面積A=0.18×0.15×2=0.054m2濕周長P=2×(2×0.18+2×0.15)=1.32m靜態(tài)混合反應(yīng)器傾角取8.53°,即150/1000查資料取瓷磚與液體的粗糙度系數(shù)n=0.012根據(jù)謝才公式計(jì)算:V1=1/nR2/3I1/2=1/n(A/P)2/3I1/2=1/0.012×(0.054/1.32)2/3×(150/1000)1/2=3.83m/s根據(jù)資料和經(jīng)驗(yàn)判斷,該流速下廢液中的固體顆粒難以沉降(應(yīng)大于臨界沉降流速,但該數(shù)值查不到,且難計(jì)算,與顆粒粒度、比重、粘度等許多因素有關(guān),一般采用試驗(yàn)方法取得),為此,折流板相關(guān)尺寸設(shè)計(jì)取該流速為依據(jù)。折流板溢流口流速和寬度計(jì)算:折流板排砂口流量計(jì)算:0.18×0.15×2×3.83×3600=744.55m3/h通過折流板的溢流口流量(進(jìn)入反應(yīng)器內(nèi)各部分總流量3362.5m3/h)3362.5-744.55=2618m3/h根據(jù)謝才公式計(jì)算溢流口處的平均流速,設(shè)溢流口寬度B,液位深度取2m,此時(shí),溢流口濕周長P=2+2+B=4+B則V2=1/nR2/3I1/2=1/n(A/P)2/3I1/2=1/0.012×[2B/(4+B)]2/3×(150/1000)1/2另,溢流口流量Q=2B×V2×3600=2618解聯(lián)合方程得V2=4.025m/s;B=90mm 2)第二個(gè)因素 液位2m的保持方案有兩種,一是通過2m高的溢流墻;二是控制溢流口的流速來保持液位。由于折流槽內(nèi)的流體處于層流狀態(tài),溢流墻將會(huì)造成下部變成死液位,池內(nèi)體積不能充分利用,因而采用方案二,而方案二中,溢流口流速應(yīng)該與排砂口流速接近(應(yīng)略高),從而計(jì)算出的溢流口寬度為90mm。至于該數(shù)值是否準(zhǔn)確,關(guān)鍵在于傾角8.53°時(shí)的流速是否就是3.83m/s,由于流速的不確定性,考慮余量,將溢流口寬度增加至400mm。此時(shí)液位的控制用百葉窗式的插板控制,通過調(diào)節(jié)百葉窗流通面積來控制液位保持在2m,這樣可保證2m深的液體每層都能流通,非常大限度提容積利用率。 3)分析推算結(jié)論 ①要確保停留時(shí)間5min,反應(yīng)器面積取9m×16m,液位深度取2m時(shí),折流板溢流口寬度為90mm。 ②為防止計(jì)算流速高于實(shí)際流速,將溢流口寬度調(diào)整為400mm,并用不同流通面積的百葉窗控制液位,通過試運(yùn)行找到非常優(yōu)方案后定型百葉窗。 ③折流板排砂口尺寸 通過理論計(jì)算每個(gè)折流板底部設(shè)排砂口2個(gè),尺寸為180mm×150mm時(shí),排砂口流量為744.55m3/h,占比為744.55m3/h÷3362.5m3/h=22.14%,依據(jù)是8.53°的傾角下流速是3.83m/s,但該流速是理論計(jì)算數(shù)據(jù),難以確定,為此,為防止砂子淤積,每個(gè)折流板取3個(gè)排砂口,且尺寸加大到180mm×300mm。根據(jù)以上測(cè)算分析將靜態(tài)混合反應(yīng)器結(jié)構(gòu)如下:反應(yīng)器分三層,非常外層為鋼筋混凝土,中間鋪一層玻璃鋼,內(nèi)部與反應(yīng)液接觸的部位用耐酸水泥貼耐酸瓷磚。該反應(yīng)器內(nèi)部加7個(gè)鋼筋混凝土折流板,折流板底部設(shè)三個(gè)排砂口180mm×300mm,反應(yīng)器底部做成8.53°傾角,便于沉積到底部的砂子流動(dòng)。溢流口寬度400mm,設(shè)百葉窗式插板。反應(yīng)器頂部用玻璃鋼蓋板封蓋,上部有開孔用于反應(yīng)氣流通。同時(shí)設(shè)有鹽酸進(jìn)口、液位觀測(cè)口、清理孔(人孔)、反沖水進(jìn)口、鹽泥進(jìn)口、反應(yīng)氣出口、呼吸閥接口等。 2.2.2隔離池 為使靜態(tài)反應(yīng)混合器出現(xiàn)問題檢修時(shí)不影響生產(chǎn),在混合器和緩沖池之間設(shè)隔離池。此部分與反應(yīng)器一樣,鋼筋混凝土結(jié)構(gòu),頂部用玻璃鋼蓋板封閉,內(nèi)部用耐酸水泥抹面。在靠近反應(yīng)器的池壁底部留有排砂口,上部2m左右留有中和液溢流口;隔離池靠緩沖池的池壁,只在底部設(shè)有排砂與排液合二為一的流體通道。 2.2.3緩沖池 鋼混結(jié)構(gòu),頂部用玻璃鋼蓋板封閉,內(nèi)部用耐酸水泥抹面,上部加觀察孔、液位計(jì)接口、清理孔(人孔),側(cè)面有溢流管、底部有反應(yīng)液出口管(至廢液泵入口)4個(gè),中上部設(shè)廢液泵入口管線反沖水出水口。廢渣液緩沖池底部比廢液泵房的地面高4.0m,防止中和反應(yīng)放出的不凝氣和水蒸汽在泵內(nèi)集聚,從而造成渣漿泵氣蝕或不上量。 2.3控制系統(tǒng) 2.3.1廢液緩沖池液位測(cè)量與控制 因廢液中含有泡沫等,導(dǎo)致部分液位顯示可能會(huì)不準(zhǔn)確,因此采用多液位檢測(cè)同時(shí)使用,雷達(dá)液位計(jì)和靜壓式液位計(jì),同時(shí)采用電極聲光報(bào)警系統(tǒng),緩沖池液位多方面指示報(bào)警。 廢液泵采用變頻控制,根據(jù)緩沖池內(nèi)雷達(dá)液位計(jì)顯示液位采用自動(dòng)調(diào)節(jié)廢液泵流量。同時(shí)參考靜壓液位計(jì)和電極聲光報(bào)警系統(tǒng)進(jìn)行手動(dòng)調(diào)節(jié)。 2.3.2洗滌塔液位調(diào)節(jié) 洗滌塔內(nèi)洗滌液因不斷循環(huán),吸收效果變差,根據(jù)pH值通過自調(diào)閥將部分洗滌液送入混合反應(yīng)池回收,繼續(xù)與廢液進(jìn)行中和反應(yīng);同時(shí)補(bǔ)充部分淡水至指定液位增加吸收能力。 2.4廢氣處理 本項(xiàng)目產(chǎn)生的廢氣主要有靜態(tài)混合反應(yīng)器中鹽酸與廢液中的碳酸鈣及堿性物質(zhì)反應(yīng)時(shí)放出的二氧化碳?xì)猓约皳]發(fā)的HCl氣體和氣態(tài)水。反應(yīng)裝置上方設(shè)玻璃鋼封蓋,反應(yīng)廢氣經(jīng)噴淋洗滌塔吸收后由引風(fēng)機(jī)排走。 2.5洗滌塔選型分析 1)HCl含量31%鹽酸供應(yīng)量62500kg/h,密度1.154g/mL,反應(yīng)過程中鹽酸中HCl氣體的損失(進(jìn)入反應(yīng)氣)取鹽酸中HCl總量的10%,則HCl含量:62.5t/h×1000×31%×10%÷36.5×22.4L/mol=1189Nm3/h(1937.5kg/h) 2)反應(yīng)生成CO2氣量(廢液量3300m3/h,密度1.120g/mL)根據(jù)廢液各組分的含量數(shù)據(jù),與鹽酸反應(yīng)的CaCO3含量為6~15g/L,計(jì)算時(shí)取11g/L,反應(yīng)的CaCO3取廢液中的CaCO3總量的50%計(jì),則CO2氣量:3300m3/h×11g/L×50%÷100×22.4L/mol=4065.6Nm3/h(7986kg/h)考慮反應(yīng)液溫度為90℃左右,查有關(guān)數(shù)據(jù),此時(shí)溶液中CO2含量極低,在此取反應(yīng)放出的CO2氣全部進(jìn)入反應(yīng)氣。 3)反應(yīng)氣中氣態(tài)水查設(shè)計(jì)手冊(cè),90℃時(shí),飽和水蒸汽分壓為525.8mmHg,相當(dāng)于69.88kPa。根據(jù)PV=nRT,推得n/V=P/RT,w/V=18×P/RT可得出H2O(g)的容重比wH2O(g)=18×69.88×1000÷8.314÷363=417g/Nm3=0.417kg/Nm3設(shè)反應(yīng)氣總體積為VNm3/h則V=VHCl+VCO2+VH2O=1189Nm3/h+4065.6Nm3/h+V×0.417kg/Nm3÷18×22.4由此得V=10924Nm3/h其中,水蒸汽的數(shù)量為:10924Nm3/h×0.417kg/Nm3÷18×22.4=5669Nm3/h(4555.3kg/h)由此得出反應(yīng)氣體總質(zhì)量為:1937.5kg/h+7986kg/h+4555.3kg/h=14478.8kg/h反應(yīng)氣總量換算為工作狀態(tài)為:(1×10924×363)÷(1×273)=14525m3/h(14478.8kg/h)考慮系統(tǒng)漏入空氣量以及其它因素,取進(jìn)入洗滌塔的反應(yīng)氣 為:14525m3/h×1.5倍=21878m3/h查有關(guān)資料:空塔流速取1m/s則塔徑:21878=πr2×3600×1可計(jì)算出r=1.4,故塔直徑取2.8m。洗滌塔其它參數(shù):塔高取12~13m,其中儲(chǔ)液段2.5mm,噴淋段(3層)4~5m,凈化段2.5m,除霧段3m。噴頭用碳化硅,噴角120°,噴霧壓力1×105Pa,噴淋液滴直徑1.5mm,設(shè)備壓降500~1000Pa。3實(shí)施效果該項(xiàng)目投用后,廢清液pH值可調(diào)節(jié)至7~9之間,符合海水四類水質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)中的pH值指標(biāo),與周邊地下鹵水pH值一致,實(shí)現(xiàn)良好的環(huán)境效益。通過運(yùn)行數(shù)據(jù)來看,每月可消耗掉氯堿樹脂有限公司富余的液氯1.2萬t,扣除合成鹽酸費(fèi)用490萬元和運(yùn)行折舊費(fèi)120萬元,節(jié)省液氯處理費(fèi)用約230萬 元,為氯堿樹脂有限公司創(chuàng)造可觀的經(jīng)濟(jì)效益。添加 鹽酸后,廢液中固體物相應(yīng)減少,預(yù)計(jì)可延長渣場(chǎng)使用 周期20%;自動(dòng)化儀表四廠提高了廢清液中氯化鈣的濃度,縮短復(fù) 曬周期,為氯化鈣廠的穩(wěn)產(chǎn)高產(chǎn)創(chuàng)造了有利條件。 |